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水解与接触氧化工艺处理印染废水 [复制链接]

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离线思嘉新材
 
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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-17
 广州市某印染厂是一家棉布印染、整理企业,染色所用的染料主要是硫化染料,上染率不高,废水中残留染料多,颜色深;使用ABS作为表面活性剂,对微生物有抑制作用[1];所用浆料为PVA,生化性差。废水水质如表1: e jID5NqG  
表1 废水水质
[p7cgHSMt  
CODCr(mg/L)
/'S@iq  
BOD5(mg/L)
m:{ws~   
pH
>gqd y*Bg  
色度(倍)
k'hJ@ 6eKS  
温度(℃)
 H%AF,  
SS(mg/L)
/%'>?8/  
600~1200
[kjmEMF9i  
160~300
4kZ9]5#.  
>13
E(l'\q'.  
400~600
:W++ `f&  
45~55
,2I8,MOg  
300~600
3Xun>ZQ-  
  工程采用水解酸化、接触氧化的工艺,目的是通过废水的水解酸化反应,把难降解的高分子物质转化为较小的分子,从而改善废水的可生化性,为接触氧化创造条件[2]。 BWd{xP y  
1 处理流程与设计参数
~gjREl,+D#  
  设计进水参数与排放标准如表2、3 所示。 JDIQpO"Qji  
表2 设计的进水指标
pu"`*NL  
CODCr(mg/L)
m ^O9G?  
BOD5(mg/L)
`(RQh @H  
pH
;T6x$e  
温度(℃)
"H uV'  
色度(倍)
D~< 3   
SS(mg/L)
`? X=@  
800
|#r [{2sS  
200
.>K):|Opv  
>13
]T3dZ`-(  
45~55
ZW]Q|vPh4U  
500
~}c`r4  
450
 QTN _Z#'  
  }WN0L?h.E  
表3 广州地区的排放标准
NbD"O8dL~E  
CODCr(mg/L)
d" "GG/  
BOD5(mg/L)
s[V$f vW  
pH
:?Xd&u0){  
色度(倍)
$uA?c& e  
SS(mg/L)
 M>mk=-l  
80
}HM8VAH  
30
*3yeMxa  
6~9
0L34)W  
40
T;eA<,H  
70
Wdt 9k.hzN  
2 工艺介绍 [TZlvX(E  
  ①沉砂池 qsB,yckml  
>uok\sX  
$B6"fYiDk  
  沉砂池设计停留时间为15 min。在沉砂池中部设置格栅,主要是去除一些大的杂物。在池的前段开始加酸,通过搅拌机搅动使酸碱充分反应。沉砂池内不设曝气管,格栅人工清渣。 U/ncD F%C  
8{5Y%InL  
  ②调节池 `?P k~7  
Md \yXp  
  在调节池的入口处设置pH监测仪。在工程设计时,特别增加了调节池的调节时间,废水在调节池的停留时间为8 h。调节池内设置穿孔曝气管曝气,曝气的主要用途是脱硫和使酸碱反应更充分,以保证进入水解酸化池废水的pH值在7~10之间。废水在进入水解酸化池之前主要通过降温装置使温度降到40 ℃以下,以保证微生物的正常代谢。 m6a q_u {W  
FhgO5@BO  
  ③水解酸化池 ubV|s|J  
:X>%6Xj?RV  
  设计的水解酸化池与一般的水解酸化池有不同之处:a.水解酸化池中挂填料,使污泥附着在填料上形成膜,从而增大污水与污泥的接触面积,达到增加泥水接触时间的目的;b.模仿UASB工艺,采用虹吸脉冲布水的方法,使布水均匀;c.控制每次脉冲的时间在5~7min,通过脉冲布水,可以造成剧烈搅动,激起池底的沉积污泥,又一次加强泥水之间的接触;d.根据实际经验确定污水在池中的停留时间,而不是单纯采用一般的容积负荷来设计池容。 / r #.BXP  
Azx4+`!-  
  ④接触氧化池
Epm\ =s  
DLYk#d: q?  
  设计的接触氧化池有以下特点:a.采用组合填料。b.采用微孔曝气器布气,提高氧的利用效率。工艺采用的气水比为25∶1,设置4台SSR型鼓风机,平时2用2备,特殊情况下3用1备,空气流量为40m3/min。在运行过程中,控制水中溶解氧在2~4mg/L。c.在接触氧化池末段设置中间沉淀池,目的是沉淀一部分污泥和脱落的膜,并回流至水解池,使最终进入斜管沉淀池中的泥量有所减少,继而减少沉淀池中药剂的用量。同时,回流到水解酸化池的污泥由于有比较长的停留时间,大部分能够得到消化[2]。d.设计水力停留时间为8 h。 *rO#UE2  
k+>-?S,  
  ⑤斜管沉淀池 4h>Dpml  
}2Y:#{m  
  斜管沉淀池设计为两个并联使用,反应区与沉淀区设计在一起。表面负荷为1.5m3/(m2·h),水力停留时间为2.25 h。废水在进入沉淀池之前已加药,所加药剂为PAC和PHP,它能去除相当一部分的CODCr和色度。特殊情况下,色度如不能达标,则投加漂白水脱色。 +'abAST t  
3 行过程与结果 ^Bw2y&nN  
  2000年6月15日开始调试,按照设计处理水量的20%左右投加污泥于水解酸化池与接触氧化池中。调试运行阶段,由于废水可生化性差,一般采用投加营养料提高BOD与COD的比值来提高废水的可生化性,培养、驯化微生物对废水的适应性。投加的养料有面粉、糖、尿素、磷。 t\nYUL-H  
  对于水解酸化池,调试初始阶段控制BOD/COD>0.3,控制每天的进水量在设计流量的10%~15%。7 d后,开始加大处理量,同时监测水解池中的pH与CODCr。运行一段时间后,填料上长有生物膜,水解酸化池中存在指示性微生物,这种微生物呈杆状,当水解酸化池中处理效果好时,它们的数量多且比较活跃。运行正常后,处理水的pH值变化明显且比较稳定,COD去除率一般在40%左右,色度也有明显变化。当然,投加养料不能中止,否则处理效果将变差。  ?[Od.  
o5gt`H"  
  水解酸化后的处理水进入接触氧化池中进行曝气,调试阶段采用投加糖等养料的方法来增强处理效果,促进生物膜的生长,并控制溶解氧在2~4 mg/L。刚开始运行时,池内有大量的泡沫,说明表面活性剂还大量存在,运行正常后(一般需要30 d左右),泡沫消失。由此可以看出,难处理的表面活性剂ABS经过水解酸化处理后,分子结构发生了变化。采泥样镜检可以看到丰富的钟虫以及轮虫、线虫,其他的原生动物也较多。在接触氧化池内,CODCr、色度得到明显的去除,运行近3个月时的CODCr监测结果如表4所示。 =[!&&,c=  
表4 各单元出水CODCr的监测结果  mg/L
*TY?*H  
日期
 4I7}  
原水
w-?_U7'  
水解池出水
umrfA  
接触氧化池出水
Z@fMU2e=Z  
沉淀池出水
Qvh: hkR  
9月1日
bCY8CIF  
950.8
c%_I|h<?iT  
694.1
T+7O+X#  
182.70
e&zZr]vs]l  
100.22
d@~Hp?  
9月2日
iJE  $3  
745.67
6p%;:mDB  
484.69
5q<AMg  
124.82
E}K6Op;=v5  
82.37
?4Z`^uy  
9月3日
Vo^ i7  
723.41
n46H7e(ej\  
450.38
Q@gmtAp  
105.27
f0+)%gO{  
75.63
f QSP]?  
9月4日
e E: J  
840.0
EY Ni`  
478.83
D+G?:m R  
134.45
w.w(*5[  
89.62
P%M Yr"<$E  
9月5日
;oW#>!HrY  
650.37
k I  
357.70
)Y.H*ca  
95.74
M4[(.8iE  
71.42
lezX-5Z  
9月6日
Fq\vFt|m<  
620.49
OolYQU1_  
341.27
bzYj`t?  
89.61
BN??3F8C  
65.24
XdS&s}J[I  
9月7日
h"R{{y f2  
679.64
G)~/$EF,_  
384.19
kucH=96  
98.82
_{$eOwB  
67.33
NVyel*QE  
9月8日
2>`m1q:  
845.89
D@.+B`bA  
524.45
+% E)]*Ym  
137.44
r xlKoa  
88.45
n:dnBwY  
9月9日
=(]yl_  
812.57
z[vHMJ 0  
479.42
vca]yK<u  
108.87
!i4/#H  
75.57
Mg pjC`  
9月10日
yyZs[ 5Q  
889.82
o paRk.p  
503.40
P:8 qm DXo  
151.02
rf\/Y"D  
94.76
|[+/ ]Y  
9月11日
%p; 'l  
703.27
1 r9.JS  
392.21
m7 $t$/g  
93.99
=PM6:3aKh  
65.54
,#V }qSKUS  
9月12日
j 3t,Cx  
587.34
Kry^ 47"  
300.62
9YQYg@+R  
85.00
8~!9bg6C  
69.42
^.g BHZ  
9月13日
;${_eab ]  
634.68
(8Inf_59  
345.91
Ge_Gx*R  
100.32
U32&"&";c  
75.67
Ljs4^vy <J  
9月14日
@3v[L<S{  
579.79
hd%O\D?  
300.56
Ox%.We 5  
92.47
w  f""=;  
70.74
[}Z!hq  
9月15日
=N^j:t  
678.89
/r?EY &9G  
377.74
phP%  
101.86
H[[#h=r0f  
73.50
2]'cj  
q]rqFP0C  
  一般情况下,接触氧化池的出水CODCr和SS还比较高,在进入斜管沉淀池时要投加PAC和PHP,投加量可根据经验或做小试确定。当水质变化较大时,要加大PAC和PHP的投加量。沉淀池出水色度有时偏高,还要在脱色池中投加漂白水进一步去除色度。因为沉淀池采用斜管,表面负荷较小,但出水中SS一般能达标。沉淀池中的污泥排入污泥浓缩池中浓缩,再经板框压滤机脱水。 rp_Aw  
4 主要运行费用分析 UZ-[vD1n  
  运行费用由以下几个方面组成:投酸费用,泵、鼓风机、以及其他机械设备运行费用,药剂费用,养料费,人工费用等。 =2OLyZDI  
pT<}n 9yB5  
  ①投酸费用:由于该厂为新建厂,生产工艺中无碱回收系统,故每天的中和用酸量较大,将近2 kg/m3,硫酸按450元/t计算,投酸的成本为4500 元/d。 h { M=V  
As + ^6  
  ②电费:一般情况下,运行两台鼓风机,每台功率为55kW;每天运行两台7.5kW水泵,总功率为125kW。按实际运行功率100 kW计算,用电量为2400 kW/d,则电费为2400 元/d。 A|<i7QVY  
5c 69M5  
  ③药剂费、养料费:每天用去1.5t PAC、0.5t PHP,按平均价1800元/t计算,则药剂费用为3600 元/d;实际运行时,每天投加的养料费用也不少于800 元/d。 LA4,o@V`  
i:n1Di1~E  
  经初步估算,该厂的废水处理费用至少在2.26元/t以上。估计碱回收开展起来后,运行费用会有所降低,但也在1.4元/t以上。 3FsX3K,_X  
5 结论 xY@<<  
  ①当进水水质超过设计指标时,一般难达到排放标准。 [W Ud9fUL  
60X ))MyN  
  ②即使运转正常时,适当的投加养料是必须的,否则处理效果将变差。 2 @>#?c7  
?XnKKw\  
  ③整个运行系统中,处理效果的好坏关键在于水解酸化工艺是否运转正常。 fK10{>E1  
-:|t^RM;FT  
  ④膜式水解酸化、接触氧化法处理印染废水,特别对于难生化处理的浆料、染料,是一种行之有效的工艺。 fDrjR6xV  
+P|Z1a -jB  
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