论坛风格切换切换到宽版
  • 1250阅读
  • 0回复

水解与接触氧化工艺处理印染废水 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线思嘉新材
 
发帖
2
世科币
2
威望
1
贡献值
528
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-17
 广州市某印染厂是一家棉布印染、整理企业,染色所用的染料主要是硫化染料,上染率不高,废水中残留染料多,颜色深;使用ABS作为表面活性剂,对微生物有抑制作用[1];所用浆料为PVA,生化性差。废水水质如表1: lV0\UySH  
表1 废水水质
!L#>wlX)  
CODCr(mg/L)
~$ 8t/c  
BOD5(mg/L)
<?UIux  
pH
y@kRJ 8d  
色度(倍)
D9;2w7v  
温度(℃)
GN4'LU  
SS(mg/L)
:3s5{s   
600~1200
@{_L38. Nw  
160~300
Zz<k^  
>13
El;\#la  
400~600
S`oADy  
45~55
b]'Uv8fbF  
300~600
42a.@JbLQ  
  工程采用水解酸化、接触氧化的工艺,目的是通过废水的水解酸化反应,把难降解的高分子物质转化为较小的分子,从而改善废水的可生化性,为接触氧化创造条件[2]。  2D;,'  
1 处理流程与设计参数
4l/hh|3@  
  设计进水参数与排放标准如表2、3 所示。 (yjx+K_[  
表2 设计的进水指标
I}djDtJ  
CODCr(mg/L)
J1@X6U!{  
BOD5(mg/L)
Y$3 &?LA  
pH
MKqMH,O  
温度(℃)
mlq+Z#9  
色度(倍)
 -&N^S?  
SS(mg/L)
L5 (7;  
800
,8=`Y9#  
200
]i$ <<u  
>13
"H{Et b/  
45~55
DC9\Sp?  
500
C)x>/Qr~  
450
p"%K(NL  
  E#?Bn5-uBs  
表3 广州地区的排放标准
V-1H(wRu  
CODCr(mg/L)
=nVEdRU  
BOD5(mg/L)
VVd9VGvh  
pH
Jw+k=>  
色度(倍)
QIK;kjr*A3  
SS(mg/L)
O:% ,.??<%  
80
q PveG1+25  
30
'DhH:PR  
6~9
fb=[gK#*,  
40
a_T3<  
70
s7Z+--I)L  
2 工艺介绍 W2w A66MB  
  ①沉砂池 "\~d!"n|2  
l+r3|b  
s#p\ r  
  沉砂池设计停留时间为15 min。在沉砂池中部设置格栅,主要是去除一些大的杂物。在池的前段开始加酸,通过搅拌机搅动使酸碱充分反应。沉砂池内不设曝气管,格栅人工清渣。 e ia>Y$  
oXgi#(y  
  ②调节池 MC~<jJ,  
8D&yFal  
  在调节池的入口处设置pH监测仪。在工程设计时,特别增加了调节池的调节时间,废水在调节池的停留时间为8 h。调节池内设置穿孔曝气管曝气,曝气的主要用途是脱硫和使酸碱反应更充分,以保证进入水解酸化池废水的pH值在7~10之间。废水在进入水解酸化池之前主要通过降温装置使温度降到40 ℃以下,以保证微生物的正常代谢。 /4YxB,  
%hVI*p3  
  ③水解酸化池 $g!iy'4n*  
R*l3 zn>  
  设计的水解酸化池与一般的水解酸化池有不同之处:a.水解酸化池中挂填料,使污泥附着在填料上形成膜,从而增大污水与污泥的接触面积,达到增加泥水接触时间的目的;b.模仿UASB工艺,采用虹吸脉冲布水的方法,使布水均匀;c.控制每次脉冲的时间在5~7min,通过脉冲布水,可以造成剧烈搅动,激起池底的沉积污泥,又一次加强泥水之间的接触;d.根据实际经验确定污水在池中的停留时间,而不是单纯采用一般的容积负荷来设计池容。 71c(Nw~iQ  
 x-s\0l  
  ④接触氧化池
U gTgva>?  
IqCh4y3  
  设计的接触氧化池有以下特点:a.采用组合填料。b.采用微孔曝气器布气,提高氧的利用效率。工艺采用的气水比为25∶1,设置4台SSR型鼓风机,平时2用2备,特殊情况下3用1备,空气流量为40m3/min。在运行过程中,控制水中溶解氧在2~4mg/L。c.在接触氧化池末段设置中间沉淀池,目的是沉淀一部分污泥和脱落的膜,并回流至水解池,使最终进入斜管沉淀池中的泥量有所减少,继而减少沉淀池中药剂的用量。同时,回流到水解酸化池的污泥由于有比较长的停留时间,大部分能够得到消化[2]。d.设计水力停留时间为8 h。 qZ%0p*P#_  
l}~9xa}:D|  
  ⑤斜管沉淀池 F./P,hhN9  
ut^6UdJ+`  
  斜管沉淀池设计为两个并联使用,反应区与沉淀区设计在一起。表面负荷为1.5m3/(m2·h),水力停留时间为2.25 h。废水在进入沉淀池之前已加药,所加药剂为PAC和PHP,它能去除相当一部分的CODCr和色度。特殊情况下,色度如不能达标,则投加漂白水脱色。 +wcif-  
3 行过程与结果 0RHjA& r3v  
  2000年6月15日开始调试,按照设计处理水量的20%左右投加污泥于水解酸化池与接触氧化池中。调试运行阶段,由于废水可生化性差,一般采用投加营养料提高BOD与COD的比值来提高废水的可生化性,培养、驯化微生物对废水的适应性。投加的养料有面粉、糖、尿素、磷。 iCy$ rC  
  对于水解酸化池,调试初始阶段控制BOD/COD>0.3,控制每天的进水量在设计流量的10%~15%。7 d后,开始加大处理量,同时监测水解池中的pH与CODCr。运行一段时间后,填料上长有生物膜,水解酸化池中存在指示性微生物,这种微生物呈杆状,当水解酸化池中处理效果好时,它们的数量多且比较活跃。运行正常后,处理水的pH值变化明显且比较稳定,COD去除率一般在40%左右,色度也有明显变化。当然,投加养料不能中止,否则处理效果将变差。 i2Sh^\Xw  
{-51rAyi  
  水解酸化后的处理水进入接触氧化池中进行曝气,调试阶段采用投加糖等养料的方法来增强处理效果,促进生物膜的生长,并控制溶解氧在2~4 mg/L。刚开始运行时,池内有大量的泡沫,说明表面活性剂还大量存在,运行正常后(一般需要30 d左右),泡沫消失。由此可以看出,难处理的表面活性剂ABS经过水解酸化处理后,分子结构发生了变化。采泥样镜检可以看到丰富的钟虫以及轮虫、线虫,其他的原生动物也较多。在接触氧化池内,CODCr、色度得到明显的去除,运行近3个月时的CODCr监测结果如表4所示。 m}]\^$d  
表4 各单元出水CODCr的监测结果  mg/L
?I7%ueFY  
日期
U98e=57N  
原水
' BY|7j~  
水解池出水
cG5u$B  
接触氧化池出水
gb/<(I )  
沉淀池出水
>njX=r.  
9月1日
AL*M`m_  
950.8
_z53r+A  
694.1
fy={  
182.70
_c,{}sn  
100.22
af|x(:!H  
9月2日
r\$`e7d}!  
745.67
!H~PF*,hY  
484.69
h}=  
124.82
\  `|  
82.37
jz,Gj}3;  
9月3日
(;(2n;i[M  
723.41
afd.v$63  
450.38
),5A&qT*  
105.27
9 !V,++j  
75.63
p_CCKU  
9月4日
]~4*ak=)5\  
840.0
U9"Ij}  
478.83
';I(#J6  
134.45
:.SwO<j  
89.62
_g6H&no[  
9月5日
0r]-Ltvl?}  
650.37
Wo6C0Z3g}  
357.70
G@rV9  
95.74
vxXrVPU3  
71.42
Y 9@ 2d  
9月6日
F\-oZ#g  
620.49
3($tD *!o  
341.27
UGQH wz  
89.61
OVEQ^\Q5D  
65.24
jB3Rue:+g  
9月7日
Ev,b5KelD  
679.64
\ )2~o N  
384.19
!z"nJC  
98.82
%B04|Q  
67.33
r%xf=};  
9月8日
DB.)/(zWQ  
845.89
-H"^;37T"  
524.45
,`ju(ac!  
137.44
k:*vD"  
88.45
K# BZ Jcb  
9月9日
TQ25"bWi  
812.57
-k,?cEjCs  
479.42
UaM&/K9  
108.87
{h~<!sEX  
75.57
TZw['o  
9月10日
u~\ NL{  
889.82
sm at6p[  
503.40
0l~z0pvT  
151.02
s Vg89I&  
94.76
z-;yDB:~t  
9月11日
a\Dw*h?b~  
703.27
jQY ^[A  
392.21
nIv/B/>pZ  
93.99
YveNsn  
65.54
G?v]|wdI  
9月12日
yNN_}9  
587.34
ZIvP?:=!  
300.62
:qO)^~x  
85.00
) GF>]|CG  
69.42
+B-;.]L T  
9月13日
XyE%<]  
634.68
~h6aTN  
345.91
e8$OV4X  
100.32
zwp gf  
75.67
$Y31Y A  
9月14日
O^yD b  
579.79
XH{P@2~l  
300.56
1 !`B8y)  
92.47
hh ynB^o  
70.74
O9(6?n  
9月15日
wSP'pM{#2  
678.89
T)"LuC#C  
377.74
bEc @"^)  
101.86
_pS!sY~d  
73.50
>4N=P0=  
8rwXbYx x  
  一般情况下,接触氧化池的出水CODCr和SS还比较高,在进入斜管沉淀池时要投加PAC和PHP,投加量可根据经验或做小试确定。当水质变化较大时,要加大PAC和PHP的投加量。沉淀池出水色度有时偏高,还要在脱色池中投加漂白水进一步去除色度。因为沉淀池采用斜管,表面负荷较小,但出水中SS一般能达标。沉淀池中的污泥排入污泥浓缩池中浓缩,再经板框压滤机脱水。 +f- E8q  
4 主要运行费用分析 auKGm:  
  运行费用由以下几个方面组成:投酸费用,泵、鼓风机、以及其他机械设备运行费用,药剂费用,养料费,人工费用等。 V\(p6:1(6K  
UPI'O %  
  ①投酸费用:由于该厂为新建厂,生产工艺中无碱回收系统,故每天的中和用酸量较大,将近2 kg/m3,硫酸按450元/t计算,投酸的成本为4500 元/d。 7Odw{pc  
PN&;3z Z  
  ②电费:一般情况下,运行两台鼓风机,每台功率为55kW;每天运行两台7.5kW水泵,总功率为125kW。按实际运行功率100 kW计算,用电量为2400 kW/d,则电费为2400 元/d。 kj4t![o+  
x$'0}vnT  
  ③药剂费、养料费:每天用去1.5t PAC、0.5t PHP,按平均价1800元/t计算,则药剂费用为3600 元/d;实际运行时,每天投加的养料费用也不少于800 元/d。 N))G/m3  
MiX*PqNTM  
  经初步估算,该厂的废水处理费用至少在2.26元/t以上。估计碱回收开展起来后,运行费用会有所降低,但也在1.4元/t以上。 du:%{4  
5 结论 e{dYLQd  
  ①当进水水质超过设计指标时,一般难达到排放标准。 > $#v\8  
:]viLw\&g  
  ②即使运转正常时,适当的投加养料是必须的,否则处理效果将变差。 5ecAev^1-  
iA^GA8dn  
  ③整个运行系统中,处理效果的好坏关键在于水解酸化工艺是否运转正常。 BtZycI  
,MtN_ V-  
  ④膜式水解酸化、接触氧化法处理印染废水,特别对于难生化处理的浆料、染料,是一种行之有效的工艺。 T =l4Vb{>  
;34 m!\N5  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
快速回复
限200 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 
上一个 下一个