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水解与接触氧化工艺处理印染废水 [复制链接]

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离线思嘉新材
 
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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-17
 广州市某印染厂是一家棉布印染、整理企业,染色所用的染料主要是硫化染料,上染率不高,废水中残留染料多,颜色深;使用ABS作为表面活性剂,对微生物有抑制作用[1];所用浆料为PVA,生化性差。废水水质如表1: N+V-V-PVk  
表1 废水水质
UK<"|2^sT  
CODCr(mg/L)
_# F'rl6'  
BOD5(mg/L)
~Iu09t|a  
pH
L' pZ  
色度(倍)
"J1ar.li  
温度(℃)
PS22$_}   
SS(mg/L)
yBj)#m5!  
600~1200
eQx"nl3U%  
160~300
QA(,K}z~^S  
>13
S\ZAcz4  
400~600
%}!}2s.A  
45~55
R6XMBYK^  
300~600
PuJ{!S \T7  
  工程采用水解酸化、接触氧化的工艺,目的是通过废水的水解酸化反应,把难降解的高分子物质转化为较小的分子,从而改善废水的可生化性,为接触氧化创造条件[2]。 zYdtQjv  
1 处理流程与设计参数
Zbh]O CN  
  设计进水参数与排放标准如表2、3 所示。 b H_pN x81  
表2 设计的进水指标
wPJRp]FA  
CODCr(mg/L)
`;CU[Ps?]  
BOD5(mg/L)
D(6x'</>?  
pH
t}k'Ba3]:Y  
温度(℃)
chmJ|  
色度(倍)
Df~p 'N-$  
SS(mg/L)
7E3SvC|M  
800
C'cz XZtn  
200
C<t'f(4s`u  
>13
j'Y"/<  
45~55
,r 2VP\hLh  
500
CQjZAv  
450
|@ ZqwC=  
  D<bU~Gd,P  
表3 广州地区的排放标准
)'!ml  
CODCr(mg/L)
}or2 $\>m  
BOD5(mg/L)
] `B,L*m6  
pH
dF{6>8D=5B  
色度(倍)
~)wwX:;B_  
SS(mg/L)
eA1k)gjE  
80
i$[,-4 v  
30
Ehb?CnV#J  
6~9
p;qRm} 0}  
40
~># LOT `  
70
@[d#mz  
2 工艺介绍 t7|MkX1  
  ①沉砂池 2q"_^deI5*  
^273l(CZ1  
ljup#:n  
  沉砂池设计停留时间为15 min。在沉砂池中部设置格栅,主要是去除一些大的杂物。在池的前段开始加酸,通过搅拌机搅动使酸碱充分反应。沉砂池内不设曝气管,格栅人工清渣。 v[R_S  
,dHP`j ?  
  ②调节池 pNp^q/- yB  
=a?a@+  
  在调节池的入口处设置pH监测仪。在工程设计时,特别增加了调节池的调节时间,废水在调节池的停留时间为8 h。调节池内设置穿孔曝气管曝气,曝气的主要用途是脱硫和使酸碱反应更充分,以保证进入水解酸化池废水的pH值在7~10之间。废水在进入水解酸化池之前主要通过降温装置使温度降到40 ℃以下,以保证微生物的正常代谢。 d4d\0[  
M'^(3#ZU  
  ③水解酸化池 z8b _ _%Br  
Tv`_n2J`2  
  设计的水解酸化池与一般的水解酸化池有不同之处:a.水解酸化池中挂填料,使污泥附着在填料上形成膜,从而增大污水与污泥的接触面积,达到增加泥水接触时间的目的;b.模仿UASB工艺,采用虹吸脉冲布水的方法,使布水均匀;c.控制每次脉冲的时间在5~7min,通过脉冲布水,可以造成剧烈搅动,激起池底的沉积污泥,又一次加强泥水之间的接触;d.根据实际经验确定污水在池中的停留时间,而不是单纯采用一般的容积负荷来设计池容。 Tc:sldtCk  
D2Y&[zgv  
  ④接触氧化池
5QR}IxQ  
h:f;mn?x  
  设计的接触氧化池有以下特点:a.采用组合填料。b.采用微孔曝气器布气,提高氧的利用效率。工艺采用的气水比为25∶1,设置4台SSR型鼓风机,平时2用2备,特殊情况下3用1备,空气流量为40m3/min。在运行过程中,控制水中溶解氧在2~4mg/L。c.在接触氧化池末段设置中间沉淀池,目的是沉淀一部分污泥和脱落的膜,并回流至水解池,使最终进入斜管沉淀池中的泥量有所减少,继而减少沉淀池中药剂的用量。同时,回流到水解酸化池的污泥由于有比较长的停留时间,大部分能够得到消化[2]。d.设计水力停留时间为8 h。 /;DjJpwf0  
vsH3{:&;"P  
  ⑤斜管沉淀池 THJ 3-Ug  
7iP5T  
  斜管沉淀池设计为两个并联使用,反应区与沉淀区设计在一起。表面负荷为1.5m3/(m2·h),水力停留时间为2.25 h。废水在进入沉淀池之前已加药,所加药剂为PAC和PHP,它能去除相当一部分的CODCr和色度。特殊情况下,色度如不能达标,则投加漂白水脱色。 RXM}hqeG  
3 行过程与结果 Oohq9f#!  
  2000年6月15日开始调试,按照设计处理水量的20%左右投加污泥于水解酸化池与接触氧化池中。调试运行阶段,由于废水可生化性差,一般采用投加营养料提高BOD与COD的比值来提高废水的可生化性,培养、驯化微生物对废水的适应性。投加的养料有面粉、糖、尿素、磷。 Gp, 'kw"I  
  对于水解酸化池,调试初始阶段控制BOD/COD>0.3,控制每天的进水量在设计流量的10%~15%。7 d后,开始加大处理量,同时监测水解池中的pH与CODCr。运行一段时间后,填料上长有生物膜,水解酸化池中存在指示性微生物,这种微生物呈杆状,当水解酸化池中处理效果好时,它们的数量多且比较活跃。运行正常后,处理水的pH值变化明显且比较稳定,COD去除率一般在40%左右,色度也有明显变化。当然,投加养料不能中止,否则处理效果将变差。 # J]~  
n%*tMr9s  
  水解酸化后的处理水进入接触氧化池中进行曝气,调试阶段采用投加糖等养料的方法来增强处理效果,促进生物膜的生长,并控制溶解氧在2~4 mg/L。刚开始运行时,池内有大量的泡沫,说明表面活性剂还大量存在,运行正常后(一般需要30 d左右),泡沫消失。由此可以看出,难处理的表面活性剂ABS经过水解酸化处理后,分子结构发生了变化。采泥样镜检可以看到丰富的钟虫以及轮虫、线虫,其他的原生动物也较多。在接触氧化池内,CODCr、色度得到明显的去除,运行近3个月时的CODCr监测结果如表4所示。 l/M[am  
表4 各单元出水CODCr的监测结果  mg/L
]'tJ S ]  
日期
O~a tNrHD  
原水
dkpQ ZXi9%  
水解池出水
l77'Lne  
接触氧化池出水
ZL,6_L/  
沉淀池出水
fq=:h\\G  
9月1日
[EruyWK  
950.8
h"r!q[MN o  
694.1
zQ _z7FJCB  
182.70
uRpBeH]Z"  
100.22
] );NnsG  
9月2日
;Gh>44UM[  
745.67
pZjpc#*9N  
484.69
#QS?s8IrW  
124.82
#Z0-8<\  
82.37
}/ " 4|U  
9月3日
1mix+.d  
723.41
hkF^?AJ  
450.38
x,uBJ  
105.27
gyFr"9';c  
75.63
4 4`WYK l  
9月4日
_D JCsK|  
840.0
URQ@=W7  
478.83
6klD22b2$  
134.45
(!-;T  
89.62
GMe0;StT  
9月5日
8t=3  
650.37
@() {/cF  
357.70
q<EEb  
95.74
<r3Jf}%tT  
71.42
B\/7^{i5  
9月6日
DyIV/  
620.49
rmQ\RP W  
341.27
#@E(<Pu4`  
89.61
v4C3uNW  
65.24
_0m}z%rI  
9月7日
,# eO&  
679.64
NN11} E6  
384.19
XHZLW h"gS  
98.82
%; qY  '+  
67.33
QU,?}w'?d  
9月8日
}^Z< dbt  
845.89
i6FP[6H1  
524.45
;=#qHo9k1%  
137.44
vRxL&8`&  
88.45
jD<9=B(g  
9月9日
pc^E'h:  
812.57
3EO#EYAHiM  
479.42
e_\SSH @tw  
108.87
N{|[R   
75.57
+38Lojb}   
9月10日
zR_9D}  
889.82
!Mm+bWn=mB  
503.40
}kpfJLjY  
151.02
':9%3Wq]j  
94.76
jqV)V>M.  
9月11日
t"jIfU>'a/  
703.27
UXXqE4x  
392.21
 WMt&8W5  
93.99
~GsH8yA_P  
65.54
lyMJW }T+>  
9月12日
8,Q. t7v  
587.34
%FXIlH5  
300.62
8VBkIYgb  
85.00
.~V".tZV[  
69.42
~]m@k'n  
9月13日
Z]1z*dv  
634.68
@h z0:ezg:  
345.91
_z_3 %N  
100.32
(pRy1DH~  
75.67
>k&lGF<nl  
9月14日
3ec==.  
579.79
Q BBJ1U  
300.56
#/ g me  
92.47
a_#eGe>  
70.74
S92 !jp/  
9月15日
(w7cdqe  
678.89
nH3b<k;S  
377.74
AQBx k[  
101.86
JcALFKLB  
73.50
HDXjH|of  
[8J}da}  
  一般情况下,接触氧化池的出水CODCr和SS还比较高,在进入斜管沉淀池时要投加PAC和PHP,投加量可根据经验或做小试确定。当水质变化较大时,要加大PAC和PHP的投加量。沉淀池出水色度有时偏高,还要在脱色池中投加漂白水进一步去除色度。因为沉淀池采用斜管,表面负荷较小,但出水中SS一般能达标。沉淀池中的污泥排入污泥浓缩池中浓缩,再经板框压滤机脱水。 kpMM%"=V  
4 主要运行费用分析 L5N{ie_  
  运行费用由以下几个方面组成:投酸费用,泵、鼓风机、以及其他机械设备运行费用,药剂费用,养料费,人工费用等。 -H]f@|AOw  
Cot\i\]jv  
  ①投酸费用:由于该厂为新建厂,生产工艺中无碱回收系统,故每天的中和用酸量较大,将近2 kg/m3,硫酸按450元/t计算,投酸的成本为4500 元/d。 Q1&dB{L  
50hh0! 1  
  ②电费:一般情况下,运行两台鼓风机,每台功率为55kW;每天运行两台7.5kW水泵,总功率为125kW。按实际运行功率100 kW计算,用电量为2400 kW/d,则电费为2400 元/d。 EYD{8Fw-  
%[CM;|?B4  
  ③药剂费、养料费:每天用去1.5t PAC、0.5t PHP,按平均价1800元/t计算,则药剂费用为3600 元/d;实际运行时,每天投加的养料费用也不少于800 元/d。 `Q^Sm`R  
J0W).mD_H  
  经初步估算,该厂的废水处理费用至少在2.26元/t以上。估计碱回收开展起来后,运行费用会有所降低,但也在1.4元/t以上。 TFA  
5 结论 05LQh  
  ①当进水水质超过设计指标时,一般难达到排放标准。 u`2k6.-  
=0yJ2[R7Do  
  ②即使运转正常时,适当的投加养料是必须的,否则处理效果将变差。 !#s7 F  
?t P/VL  
  ③整个运行系统中,处理效果的好坏关键在于水解酸化工艺是否运转正常。 [mvHa;-w  
9?,.zc^  
  ④膜式水解酸化、接触氧化法处理印染废水,特别对于难生化处理的浆料、染料,是一种行之有效的工艺。 DN0b.*[`3  
)B4c;O4t  
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