推土机后桥箱上安装的变速器、中央传动和终传动装置,不仅承担了推土机动力传输功能,同时也是松土器松土和推土机牵引的受力载体。
1.故障现象
1台装配下线的SD42型大功率推土机在进行空载试验时,操作人员发现其后桥箱后面板与松土器连接的螺栓孔处,出现漏油现象。
2.原因分析
(1)结构和焊接工艺
SD42型推土机后桥箱主要由小腿合件1、上面板2、右壳体3、底面板4、后面板5、隔板合件6、左壳体7、前壳体8组成,如图1所示。
后桥箱材质既有铸钢件又有板材(Q345、Q460C),其结构复杂,内、外焊缝多,对焊缝要求严格。其焊接工艺流程为:一次组对→一次焊合→二次组对→二次焊合→机器人焊接→焊补。后桥箱上述位置漏油,可能是左壳体3、底面板4和后面板5之间的某处焊缝存在渗漏缺陷。
(2)焊缝检验
为确保后桥箱焊缝质量,目前采取超声波探伤和煤油渗漏试验方法,对焊缝渗漏缺陷进行检验。
采用煤油进行渗漏检验时,需要在所有焊缝外表面涂刷石灰水或白垩水溶液。待涂刷后的石灰水或白垩水溶液晾干颜色发白后,再在焊缝另一侧涂刷煤油。当焊缝有贯穿性渗漏缺陷时,煤油能渗透过去,在石灰水或白垩粉涂刷过的焊缝表面上显示出痕迹。
采用此种检验方法存在以下问题:
一是每台后桥箱检测时间过长(约1.5h);二是若焊缝存在贯穿性渗透缺陷,煤油渗透过去以后会逐渐散开,形成模糊痕迹,使人很难准确判定缺陷部位;三是需多次吊装工件,检验效率较低,且存在安全隐患。
3.改进方法
(1)气压检验新思路
当2块板材通过焊接方式组合时,其接触表面由于粗糙度等原因,必然存在一定的内部空隙。若通过一种装置,将带有一定压力的气体注入到这个焊缝包围的空隙中,此时焊缝若存在渗漏缺陷,必然有气体逸出。采用压力气体检验焊缝是否存在渗漏缺陷,快速、准确,可成为焊缝检验的一种新方法。
(2)可行性分析
该型推土机后桥箱的板材均为直接下料成型,切口的粗糙度一般为25~50μm,板材之间需预留2~3mm缝隙,焊缝均采取双面焊接。气压检验的可行性有以下3点:
一是该后桥箱组焊后的板材缝隙周围被焊缝包围,形成了一个封闭的焊缝包围空间,为此采取气压试验是可行的。
二是虽然后桥箱结构复杂,但是焊缝完全连续,检验气体可在焊缝内部空间内流动,因此可在焊缝外侧涂刷肥皂水检验气体是否泄漏。且焊缝越长,检验效率越高。
三是使用具有一定压力的清洁空气即可,简单易行。
该方法称为“焊缝内部致密性检验”,为后桥箱焊缝检验提供了新方法。
(3)检验和修补过程
配备简单的充压设备、调压阀(带压力表)以及肥皂水,连接工厂内部压缩空气管道,即可实现后桥箱焊缝质量的快速检验,如图2所示。检验和修补过程如下:
首先,在后桥箱上增设1个M12螺孔,作为充压接口。或制作1个或充压工艺块焊接在充压接口处,通过充压工艺块与连续焊缝内部空间连通(见图2b)。
其次,将后桥箱放置在专用充压支承架上,将气体连接管路一端螺纹连接充压接口,另一端连接工厂内部压缩空气管道。
再次,将压缩空气管道内0 . 6~0.8Mp a的压缩空气通过调压阀调整至0.3Mpa,通入后桥箱焊缝中。
然后,在内、外焊缝处涂刷肥皂水,在充压过程中检查内、外焊缝处有无气泡产生,并在气泡位置做好标记。
最后,对气泡位置的焊缝进行挖补修复并重新进行充压,以检验焊缝是否还存在渗漏缺陷,直至焊缝质量完全合格为止。
4.改进效果
该“焊缝内部致密性检验”方法改变了目前煤油渗漏试验效率低、漏检率高和煤油污染清理难的现状,扩大了气密性检验方法的应用范围。该检验方法简便易行、直观、高效、漏检率低,可检验复杂结构焊缝,配合焊缝无损探伤可全面、精确反映焊缝渗漏状态,且对检验人员的经验要求不高。目前,该方法已应用于我公司其他需进行焊缝渗漏缺陷检验的工件上。