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水解与接触氧化工艺处理印染废水 [复制链接]

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离线思嘉新材
 
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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-17
 广州市某印染厂是一家棉布印染、整理企业,染色所用的染料主要是硫化染料,上染率不高,废水中残留染料多,颜色深;使用ABS作为表面活性剂,对微生物有抑制作用[1];所用浆料为PVA,生化性差。废水水质如表1: aY;34SF  
表1 废水水质
9`5.0**  
CODCr(mg/L)
iT s" RW  
BOD5(mg/L)
wZbT*rU  
pH
,,6lQ]wG  
色度(倍)
g>'6"p;  
温度(℃)
CdcB E.%<  
SS(mg/L)
 | z_av  
600~1200
rM6S%rS  
160~300
s| Vs#o.P)  
>13
xdY'i0fh  
400~600
QJ>=a./  
45~55
R`@7f$;wG  
300~600
?qn4 ea-\P  
  工程采用水解酸化、接触氧化的工艺,目的是通过废水的水解酸化反应,把难降解的高分子物质转化为较小的分子,从而改善废水的可生化性,为接触氧化创造条件[2]。 m9jjKu]|  
1 处理流程与设计参数
%$Q!'+YW  
  设计进水参数与排放标准如表2、3 所示。 v]KPA.W  
表2 设计的进水指标
^r]-v++  
CODCr(mg/L)
rfZg  
BOD5(mg/L)
AP=SCq;  
pH
HJ!)&xT  
温度(℃)
#SD2b,f  
色度(倍)
AJRiwP|H+  
SS(mg/L)
=aehhs>  
800
5pRVA  
200
$ WWi2cI;  
>13
-OfAl~ 4  
45~55
FOcDBCrOe  
500
>>=v`}  
450
(Pt*|@i2c  
  6(HJYa  
表3 广州地区的排放标准
bW'Y8ok[v  
CODCr(mg/L)
WxF@'kdn*,  
BOD5(mg/L)
W8!8/ IZbN  
pH
6K9-n}z  
色度(倍)
i"hn%u$V  
SS(mg/L)
jTY{MY Jh  
80
E`uK7 2j  
30
SCMZ-^b  
6~9
dtq]_HvTJ  
40
z[_G g8e  
70
QgX[?2  
2 工艺介绍 <i1P~  
  ①沉砂池 OKzk\F6  
=p';y&   
>pA9'KWs]  
  沉砂池设计停留时间为15 min。在沉砂池中部设置格栅,主要是去除一些大的杂物。在池的前段开始加酸,通过搅拌机搅动使酸碱充分反应。沉砂池内不设曝气管,格栅人工清渣。 .c.#V:XZ#U  
m,]M_y\u  
  ②调节池 ~UJ_Rr54  
NASRr  
  在调节池的入口处设置pH监测仪。在工程设计时,特别增加了调节池的调节时间,废水在调节池的停留时间为8 h。调节池内设置穿孔曝气管曝气,曝气的主要用途是脱硫和使酸碱反应更充分,以保证进入水解酸化池废水的pH值在7~10之间。废水在进入水解酸化池之前主要通过降温装置使温度降到40 ℃以下,以保证微生物的正常代谢。 Ws`P(WHm  
W;C41>^?/  
  ③水解酸化池 _\LAWQ|M4[  
b mO[9 )G  
  设计的水解酸化池与一般的水解酸化池有不同之处:a.水解酸化池中挂填料,使污泥附着在填料上形成膜,从而增大污水与污泥的接触面积,达到增加泥水接触时间的目的;b.模仿UASB工艺,采用虹吸脉冲布水的方法,使布水均匀;c.控制每次脉冲的时间在5~7min,通过脉冲布水,可以造成剧烈搅动,激起池底的沉积污泥,又一次加强泥水之间的接触;d.根据实际经验确定污水在池中的停留时间,而不是单纯采用一般的容积负荷来设计池容。 lU.@! rGbw  
6F3#Rxh  
  ④接触氧化池
puz~Rfn#*  
9_F2nmEv  
  设计的接触氧化池有以下特点:a.采用组合填料。b.采用微孔曝气器布气,提高氧的利用效率。工艺采用的气水比为25∶1,设置4台SSR型鼓风机,平时2用2备,特殊情况下3用1备,空气流量为40m3/min。在运行过程中,控制水中溶解氧在2~4mg/L。c.在接触氧化池末段设置中间沉淀池,目的是沉淀一部分污泥和脱落的膜,并回流至水解池,使最终进入斜管沉淀池中的泥量有所减少,继而减少沉淀池中药剂的用量。同时,回流到水解酸化池的污泥由于有比较长的停留时间,大部分能够得到消化[2]。d.设计水力停留时间为8 h。 g%A p<iT  
,m:YZ;J(Xd  
  ⑤斜管沉淀池 =?3D:k7z  
-lm\~VZT3  
  斜管沉淀池设计为两个并联使用,反应区与沉淀区设计在一起。表面负荷为1.5m3/(m2·h),水力停留时间为2.25 h。废水在进入沉淀池之前已加药,所加药剂为PAC和PHP,它能去除相当一部分的CODCr和色度。特殊情况下,色度如不能达标,则投加漂白水脱色。 gfs?H#  
3 行过程与结果 ucyz>TL0  
  2000年6月15日开始调试,按照设计处理水量的20%左右投加污泥于水解酸化池与接触氧化池中。调试运行阶段,由于废水可生化性差,一般采用投加营养料提高BOD与COD的比值来提高废水的可生化性,培养、驯化微生物对废水的适应性。投加的养料有面粉、糖、尿素、磷。 [dL4u^]{  
  对于水解酸化池,调试初始阶段控制BOD/COD>0.3,控制每天的进水量在设计流量的10%~15%。7 d后,开始加大处理量,同时监测水解池中的pH与CODCr。运行一段时间后,填料上长有生物膜,水解酸化池中存在指示性微生物,这种微生物呈杆状,当水解酸化池中处理效果好时,它们的数量多且比较活跃。运行正常后,处理水的pH值变化明显且比较稳定,COD去除率一般在40%左右,色度也有明显变化。当然,投加养料不能中止,否则处理效果将变差。 WLEjRx  
DGTSk9iK(  
  水解酸化后的处理水进入接触氧化池中进行曝气,调试阶段采用投加糖等养料的方法来增强处理效果,促进生物膜的生长,并控制溶解氧在2~4 mg/L。刚开始运行时,池内有大量的泡沫,说明表面活性剂还大量存在,运行正常后(一般需要30 d左右),泡沫消失。由此可以看出,难处理的表面活性剂ABS经过水解酸化处理后,分子结构发生了变化。采泥样镜检可以看到丰富的钟虫以及轮虫、线虫,其他的原生动物也较多。在接触氧化池内,CODCr、色度得到明显的去除,运行近3个月时的CODCr监测结果如表4所示。 e/E fWwqt  
表4 各单元出水CODCr的监测结果  mg/L
HKCM KHR  
日期
C$xU!9K[+  
原水
T+m`a #  
水解池出水
Ft>Abj,6  
接触氧化池出水
vDz)q  
沉淀池出水
l njaHol0  
9月1日
R}a,.C  
950.8
dy;Ue5  
694.1
{e A4y~k  
182.70
FJgr=9>  
100.22
'H <?K  
9月2日
a;D{P`%n  
745.67
mdR:XuRD"t  
484.69
u[d R*o0'  
124.82
V|ax(tHv  
82.37
g8 ,V( ^  
9月3日
\B8tGog  
723.41
=0TnH<`  
450.38
ifl`QZp_  
105.27
*P_(hG&c  
75.63
hC?:XVt  
9月4日
Ikql  
840.0
0m7ANqE[Z  
478.83
J^8(h R  
134.45
KWbnSL8  
89.62
2K4Jkyi  
9月5日
~=9 1K xf  
650.37
EITA[Ba B`  
357.70
^F2 OTz4n  
95.74
_L 5<  
71.42
idW=  
9月6日
HYm |  
620.49
/orpQ UHA  
341.27
p|fSPSz  
89.61
7{F(NJUO1  
65.24
V6l~Aj}/  
9月7日
dQP7CP  
679.64
}xhat,9  
384.19
:eIPPh|\  
98.82
UrAg*v!Qy  
67.33
0LI:R'P+P[  
9月8日
u=j|']hp#&  
845.89
p1}Y|m!  
524.45
g~q+a-  
137.44
W40GW  
88.45
[>`[1;aX  
9月9日
FN$ hEc!  
812.57
M :m-iX  
479.42
B@ab[dm280  
108.87
"|1MJuY_6  
75.57
'WqSHb7  
9月10日
S6sSdo'  
889.82
":,HY)z  
503.40
X,- ' v[z  
151.02
~ "l a2  
94.76
D3^[OHi~a  
9月11日
)k&pp^q\  
703.27
"X']_:F1a  
392.21
}@'xEx  
93.99
XEqg%f  
65.54
*jWU8.W  
9月12日
rL URP2~  
587.34
1at$_\{.(  
300.62
hvBuQuk)  
85.00
Fc}wu W  
69.42
hk ./G'E  
9月13日
HqgTu`  
634.68
{(wV>Oc>Jw  
345.91
xSb/9 8;  
100.32
dab>@z4  
75.67
z,rWj][P  
9月14日
#bu`W!p}  
579.79
RAE|eTnna  
300.56
`ss]\46>  
92.47
`"ie57-  
70.74
HTqikw5X  
9月15日
tW=0AtZl]  
678.89
q=nMZVVlF(  
377.74
3al5Vu2:  
101.86
|e< U%v  
73.50
}p- %~ Y  
;,4J:zvZdQ  
  一般情况下,接触氧化池的出水CODCr和SS还比较高,在进入斜管沉淀池时要投加PAC和PHP,投加量可根据经验或做小试确定。当水质变化较大时,要加大PAC和PHP的投加量。沉淀池出水色度有时偏高,还要在脱色池中投加漂白水进一步去除色度。因为沉淀池采用斜管,表面负荷较小,但出水中SS一般能达标。沉淀池中的污泥排入污泥浓缩池中浓缩,再经板框压滤机脱水。 3:;%@4f  
4 主要运行费用分析 g<lX Xj2  
  运行费用由以下几个方面组成:投酸费用,泵、鼓风机、以及其他机械设备运行费用,药剂费用,养料费,人工费用等。 6nq.~f2`  
=:0(&NCRq  
  ①投酸费用:由于该厂为新建厂,生产工艺中无碱回收系统,故每天的中和用酸量较大,将近2 kg/m3,硫酸按450元/t计算,投酸的成本为4500 元/d。 aEM#V   
mn4;$1~e>H  
  ②电费:一般情况下,运行两台鼓风机,每台功率为55kW;每天运行两台7.5kW水泵,总功率为125kW。按实际运行功率100 kW计算,用电量为2400 kW/d,则电费为2400 元/d。 >S3 >b  
=~S   
  ③药剂费、养料费:每天用去1.5t PAC、0.5t PHP,按平均价1800元/t计算,则药剂费用为3600 元/d;实际运行时,每天投加的养料费用也不少于800 元/d。 V9bLm,DtT  
A3$b_i@P  
  经初步估算,该厂的废水处理费用至少在2.26元/t以上。估计碱回收开展起来后,运行费用会有所降低,但也在1.4元/t以上。 a[!d)Y:zx  
5 结论 SYwNx">Bq  
  ①当进水水质超过设计指标时,一般难达到排放标准。 vJ' 93 h  
CUG<v3\  
  ②即使运转正常时,适当的投加养料是必须的,否则处理效果将变差。 ]rm=F]W/n  
; v'Y' !-J  
  ③整个运行系统中,处理效果的好坏关键在于水解酸化工艺是否运转正常。 ]*h}sn=  
u2Obb`p S  
  ④膜式水解酸化、接触氧化法处理印染废水,特别对于难生化处理的浆料、染料,是一种行之有效的工艺。  B" z5j  
~-%A@Lt  
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